经过钻床那回的事,李伟算是把“细节”两个字刻进了心里。往后再出去修机器,不管毛病大小,修好之后都多绕两圈,挨个检查相关的部件,油路排空气、电路查接头、传动看松动,一点都不敢敷衍,王师傅看在眼里,嘴上没多夸,却慢慢把更复杂的活交给他干了。
维修组的活向来杂,车间里几十台机器,啥毛病都能遇上,有时候是老机器零件老化,有时候是操作工操作不当磕坏了部件,还有时候是新到的设备没调试好,总得跑前跑后地琢磨。李伟跟在王师傅身边,边干边记,把每台机器的型号、易出故障的部位、维修的要点都写在小本子上,闲下来就翻着看,日子久了,心里也有了一本账。
这天一早,车间主任就找到维修组,说新进的两台折弯机调试了两天,总有点不对劲,折出来的钢板角度总差一点,有时候还会出现折痕不平整的情况,厂家的技术员走得急,没调到位,让王师傅过去看看。这两台新折弯机比之前李伟修的那台型号新,功能也多,车间里的操作工都还没摸熟,更别说维修了,张磊和刘波都凑过来看,想跟着学学。
王师傅喊上李伟,俩人拎着工具包就往折弯机区走,张磊和刘波也跟在后面。到了地方,见操作工正围着机器发愁,地上堆着几片折坏的钢板,都是角度偏了或者折痕起了毛刺。王师傅让操作工启动机器,现场折一块试试,机器运转起来,压板落下,折完之后,拿尺子一量,角度比要求的差了两度,折痕的边缘也有点不平整。
“新机器精度高,一点点偏差就出问题,”王师傅围着机器转了一圈,敲了敲压板和工作台,“先看硬件,再调参数,一步一步来。”
说完,王师傅让李伟先上手检查,他在旁边看着。李伟点了点头,先关掉机器电源,从工具包里拿出卡尺和水平仪,先量了压板的平整度,又测了工作台的水平度,没发现问题,接着拆开机器侧面的检修面板,检查内部的传动丝杆和液压推杆,丝杆上的润滑油够,也没有磨损,液压推杆的行程也正常,硬件看着都没毛病。
“硬件没问题,那就是参数没调好。”李伟抬头跟王师傅说,王师傅点了点头,让他去调控制面板上的参数。这台新机器的控制面板是触屏的,比老机器的按键式复杂,上面全是英文和专业参数,李伟之前看过说明书,大概知道各个参数的意思,却没实际调过,站在面板前,手指悬在屏幕上,有点犹豫。
张磊在旁边凑了句:“要不还是王师傅来吧,这参数太复杂,调错了更麻烦。”
李伟没说话,心里却有点不服气,他掏出小本子,翻到之前记的折弯机参数页,又对照着机器上的说明书,慢慢琢磨起来。折弯的角度主要跟压板的行程、下压的速度还有保压时间有关,他先看了当前的行程参数,又量了压板落下的实际距离,发现行程参数比实际需要的少了一点,这应该就是角度偏差的原因,至于折痕不平整,大概率是下压速度太快,压板和钢板接触的时候受力不均。
想明白之后,李伟先把行程参数往上调了一点,又把下压的速度调慢了一档,还把保压时间增加了两秒,调完之后,跟王师傅说了自己的调整思路,王师傅没多说,只让操作工再试一块。
操作工把钢板放好,启动机器,压板慢慢落下,折完之后,拿尺子一量,角度刚好,再看折痕,平整光滑,一点毛刺都没有,周围的操作工都松了口气,纷纷说:“这下好了,总算能正常干活了。”
李伟心里也松了口气,刚想跟王师傅说调好了,王师傅却摆了摆手,让操作工连续折十块钢板试试。李伟心里一愣,随即反应过来,这是要试机器的稳定性,不能只看单次的效果,他赶紧站在旁边,盯着机器的运转。
前八块都折得好好的,角度和折痕都没问题,到第九块的时候,压板落下的速度突然快了一点,折出来的钢板角度又偏了一点,虽然偏差不大,但确实不符合要求。李伟心里一紧,赶紧让操作工停了机器,心里犯嘀咕,明明参数调好了,怎么会突然出问题。
王师傅走过来,指了指控制面板旁边的一个压力传感器:“看看这个。”
李伟伸手摸了摸传感器,发现传感器的接头有点松,还沾了点油污,他赶紧把接头拔下来,擦干净油污,重新插紧,又用螺丝刀拧牢。王师傅这时才开口:“新机器的传感器灵敏度高,接头松一点,信号就传不准,参数就会跟着变,刚才你调参数的时候,没检查这些辅助部件,这就是问题所在。”
李伟低下头,心里清楚,自己还是犯了老毛病,光顾着解决主要问题,忽略了这些看似不起眼的小部件,要是不试连续作业,这个问题根本发现不了,等操作工干上半天活,机器肯定又出问题。
“王师傅,我知道了,下次再调新机器,不光看参数,还得把传感器、接线这些都检查一遍。”李伟说着,又围着机器转了一圈,把所有的接线接头、传感器都挨个检查了一遍,确认都没问题了,才让操作工继续试。
这次连续折了二十块钢板,每一块都合格,机器运转得稳稳的,没有一点偏差。车间主任过来一看,满意地拍了拍王师傅的肩膀:“还是你这边手艺硬,这下车间的活能正常赶了。”
回到维修组,已经到了中午吃饭的点,张磊和刘波先去食堂了,王师傅留李伟在组里,没急着走。
“你现在技术进步快,敢上手干复杂的活,这是好事,但不能急,”王师傅递给李伟一瓶水,“维修这行,没有捷径,新机器也好,老机器也罢,原理都是相通的,关键是要考虑周全,一台机器的各个部件都是连在一起的,一个小部件出问题,整个机器都受影响,就像串珠子,一颗松了,整串都散了。”
“我记着了,”李伟拧开水瓶喝了一口,“那天钻床是忽略了油路和接头,今天新折弯机是漏了传感器,都是没考虑周全,总想着快点修好,反而容易出问题。”
“知道反思就好,”王师傅点了点头,“我年轻的时候,也犯过这样的错,修一台铣床,只换了坏的齿轮,没检查轴承,结果干了半天,轴承烧了,还把齿轮又磕坏了,返工不说,还耽误了车间的活,从那以后,我就记住了,修机器不是修单个部件,是修整个系统。”
李伟把王师傅的话记在小本子上,和之前那句“修机先修心,细节定成败”写在一起,字写得工工整整。
下午的时候,维修组接到通知,说冲压区的一台老冲压机,离合器有点卡壳,踩下踏板之后,滑块有时候回位慢,王师傅直接让李伟单独过去修,张磊想跟着,王师傅摆了摆手:“让他自己去,练练他的周全性。”
李伟拎着工具包去了冲压区,这次他没急着上手,先让操作工反复踩踏板,观察滑块的运转情况,确定是离合器的问题,然后关掉电源,先把离合器的外壳拆开,检查内部的摩擦片和弹簧,发现摩擦片有点磨损,弹簧的弹力也弱了,这是主要问题。
换好摩擦片和弹簧之后,他没有立马试机,而是按照王师傅说的,检查整个离合器的相关部件,先是看了连接的传动轴,又查了踏板的拉线,发现拉线有点卡顿,还检查了滑块的导轨,抹了点润滑油,确认所有相关部件都没问题了,才启动机器试机。
连续踩了几十次踏板,滑块运转流畅,回位也快,一点卡壳的情况都没有,操作工试了试冲压零件,完全正常。李伟修好之后,又在旁边守了十几分钟,看着操作工正常干活,确认机器没问题了,才回维修组汇报。
听了李伟的维修过程,王师傅脸上终于露出了笑:“行,这回没漏项,知道考虑整个系统了,这才是干维修该有的样子。”
李伟心里也美滋滋的,不是因为得到了夸奖,而是因为自己真的学到了东西,不再是只盯着眼前毛病的新手了。
接下来的日子,李伟依旧跟着王师傅跑前跑后,只是做事越来越稳,越来越细,遇到没见过的故障,先观察,再琢磨,实在想不通就问王师傅,从不瞎拆瞎弄。张磊和刘波也受了李伟的影响,往后修机器也都多了份细心,维修组里的活,干得越来越利索,车间主任也总跟人说,维修组这几个小伙子,个个都是好手。
李伟知道,自己离成为一名合格的维修工越来越近,但他也清楚,学无止境,车间里的机器在更新,故障也会层出不穷,往后要学的东西还多着呢。他的小本子越写越厚,里面记的不光是维修的要点,还有王师傅说的话,自己的反思,这些都是他干维修这行的底气。